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針對(duì)高線粗中軋熱軋軋輥軸承燒損分析及原因

軋機(jī)被公認(rèn)為最具挑戰(zhàn)、最苛刻的軸承應(yīng)用場(chǎng)合。在眾多軋機(jī)關(guān)鍵部位,軸承都會(huì)處于重負(fù)載、沖擊載荷、高低轉(zhuǎn)速、高溫以及高污染的運(yùn)行環(huán)境。軋機(jī)設(shè)備中的軋輥頸軸承,可以說是軋機(jī)的心臟,正是由于這種苛刻的運(yùn)行環(huán)境導(dǎo)致了粗中軋軋輥軸承在正常生產(chǎn)中的不穩(wěn)定性。并通過在人員裝配、優(yōu)化采購(gòu)、軋制控制上作調(diào)整等改進(jìn),有效的解決了軋輥軸承使用壽命。

01 前言

陽(yáng)春新鋼鐵軋鋼廠高線軋鋼車間有550軋機(jī)7架、450軋機(jī)4架、350軋機(jī)有2架,都采用目前應(yīng)用最為廣泛的四列圓柱滾子軸承加止推軸承,止推軸承配置型式當(dāng)圓柱滾子軸承、止推軸承分別承受徑向和軸向力時(shí),軸承最容易發(fā)揮其速度性能,而且軸向軸承可保持較高的軸向引導(dǎo)精度,從理論上講,很少會(huì)出現(xiàn)軸承燒損事故,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中由于軸承裝配、軋機(jī)調(diào)整、工藝控制、采購(gòu)質(zhì)量等因素,軸承燒損事故屢見不鮮。

02 存在的問題分析

2.1軋制徑向、軸向負(fù)載過高

工作輥軸承所承受的徑向載荷為軋制變形抗力和張力,由于軋制過程中頭中尾的溫差問題,變形抗力產(chǎn)生的軋制力明顯不同。低溫鋼軋制對(duì)軋輥軸承有一定的沖擊。軋制過程中的料形的不合理分布,會(huì)對(duì)變形較大的機(jī)架軸承負(fù)載過大。張力的調(diào)整不當(dāng),會(huì)對(duì)機(jī)架的軋制力產(chǎn)生極不均勻的速度,下游機(jī)架軋輥軸承產(chǎn)生較大的負(fù)載等問題產(chǎn)生。軸向載荷相對(duì)與軋制力相比,作用在工作輥上的軸向載荷往往被忽視,但它同樣是工作輥軸承損壞的主要因素之一。通常認(rèn)為軸向力為軋制力的1%-2%,但實(shí)際使用中軋機(jī)的軸向力遠(yuǎn)大于5%,從而出現(xiàn)軋輥竄動(dòng),軸向固定螺栓斷裂而軋制中斷,或軸承燒損而報(bào)廢。形成軋輥軸向力的原因較多,主要有軋輥軸線交叉、非對(duì)稱軋制、軋制力偏差、軋件鐮刀彎、楔形軋制以及傳動(dòng)系統(tǒng)的影響,但造成軋輥軸向竄動(dòng)的主要原因是軋輥間交叉尤其是傳動(dòng)輥的軸線交叉。

2.2軸承座的密封性能差和潤(rùn)滑不到位

熱軋時(shí)軋輥都要用水冷卻,且污水、氧化鐵皮等容易落入軸承。從而極大造成軸承失效,減少了軸承使用壽命。還有潤(rùn)滑不符合要求:

(1)采用了不當(dāng)?shù)臐?rùn)滑方式;

(2)選用了不當(dāng)標(biāo)號(hào)的潤(rùn)滑油;

(3)潤(rùn)滑油量未能達(dá)到潤(rùn)滑需求。

2.3軸承游隙的影響

徑向游隙的大小直接影響軸承內(nèi)部的載荷分布狀況,特別會(huì)影響軸承內(nèi)最大滾動(dòng)體載荷的變化。因經(jīng)常拆裝軸承座,不可避免要留有一定的游隙,應(yīng)根據(jù)裝配情況,選擇適合的徑向游隙。游隙過大、過小都將使軸承的使用壽命下降。另外,由于軋輥軸承分為徑向與軸向推力軸承成組使用,兩種軸承的游隙值應(yīng)相匹配,避免互相干涉,影響軸承壽命。

2.4軸承材質(zhì)的影響

由于滾動(dòng)軸承工作時(shí)以很小的接觸面積承受較大的載荷,因此對(duì)軸承鋼材的微小缺陷也非常敏感。我廠用的GCr15,抗疲勞強(qiáng)度和抗沖擊性能偏弱,該種材質(zhì)所制軸承在特殊場(chǎng)合會(huì)影響使用壽命。并且我廠采購(gòu)為FC型軸承,在拆卸軸承上很不方便,檢查和確認(rèn)比較麻煩等問題。

03 解決措施

3.1改進(jìn)軋制措施

通過提高加熱爐的在爐時(shí)間控制,冷裝由原來75min提高到90min的在爐時(shí)間.使鋼坯溫度保持一定的均勻度,在調(diào)整時(shí)盡量讓尾部溫度稍高10度(標(biāo)準(zhǔn)溫度內(nèi)提高),利于軋制力的均勻分布。調(diào)整操作人員嚴(yán)格按照紅坯尺寸的要求來控制料型,由原來標(biāo)準(zhǔn)+-0.5mm公差減小到+-0.3mm,確保料型的規(guī)范促使張力速度更好配合。在中軋入口加裝高溫檢測(cè)儀,由原來850度提高到880度。避免低溫鋼的軋制情況。軸向錯(cuò)輥精度由原來2mm提高到0.6mm以內(nèi)。在裝配環(huán)節(jié)上減降軸向止推軸承的作用力,減少負(fù)載。

3.2提高裝配和潤(rùn)滑質(zhì)量

當(dāng)軋輥軸承密封不當(dāng)造成外界的雜物進(jìn)入到軸承中,這些雜質(zhì)進(jìn)入到軸承中會(huì)對(duì)油膜產(chǎn)生一定的影響造成潤(rùn)滑效果不當(dāng),或者對(duì)軸承的滾道和滾動(dòng)體造成損壞,從而造成軋輥軸承磨損的加速,容易使軸承發(fā)生疲勞剝落,引起工作表面的溫升,從而使?jié)櫥Ч獾狡茐?,造成軋輥軸承在干摩擦狀態(tài)下運(yùn)動(dòng),因此,做好軋輥軸承的密封工作,避免外界雜質(zhì)進(jìn)入到軸承中破壞軸承的潤(rùn)滑效果是避免軸失效的有效措施之一。

1、在立式軋機(jī)的動(dòng)迷宮外加裝橡膠密封,減少冷卻水沖刷出的氧化鐵皮進(jìn)入軸承箱體內(nèi)。

2、合理的過盈量是密封圈具有良好性能,套圈直徑在400~600mm時(shí)過盈量取1.3~1.9mm,鋼絲直徑取0.4~0.7mm,彈簧 中徑取2.5~4.5mm,此時(shí)密封效果最理想,密封 唇口對(duì)套圈抱緊力可以滿足要求。彈簧長(zhǎng)度可按 裝入后拉長(zhǎng)3%~4% 來計(jì)算。從精細(xì)化裝配角度去消除裝配密封性問題。

3、減少軸承箱體與軋機(jī)襯板間隙,及時(shí)更換磨損嚴(yán)重的襯板。盡量減少傳動(dòng)側(cè)軸承座與牌坊窗口的配合間隙,以減緩傳動(dòng)軸跳動(dòng)對(duì)軸承產(chǎn)生的沖擊。

4、采用的潤(rùn)滑脂都具有很高的油吸能力,從而在工作中形成一定 強(qiáng)度的油膜,軸承裝配時(shí)需要確保在軸承內(nèi)圈涂滿潤(rùn)滑脂,從而確保軸承能夠有良好的潤(rùn)滑效果,對(duì)于油量的控制可以通過外加潤(rùn)滑油箱的方式來對(duì)軸承進(jìn)行定期加油,從而保證軸承具有良好的潤(rùn)滑效果。

3.3正確匹配軸承游隙

游隙可分為原始游隙、安裝游隙、工作游隙。在安裝游隙上加減因軸承內(nèi)部溫差產(chǎn)生的尺寸變動(dòng)量后就是有效游隙,有效游隙加上軸承負(fù)荷產(chǎn)生的彈性變形量后的游隙就是工作游隙。理論上當(dāng)工作游隙略為微負(fù)值時(shí),軸承的疲勞壽命最長(zhǎng),但實(shí)際上保持這種理想狀態(tài)是很困難的。一般來說,選擇軸承的工作游隙略為正值好些,這樣要以獲得較理想的疲勞壽命和運(yùn)轉(zhuǎn)效果。我廠粗中軋軸承游隙值0.068-0.131mm,游隙過大會(huì)使軋輥產(chǎn)生軸向竄動(dòng)。值得注意的是,軸承在使用一段時(shí)問后,因磨損而導(dǎo)致軸向竄動(dòng),當(dāng)推力球軸承游隙超出規(guī)定值時(shí),可用端面磨削的方法解決。

3.4提高采購(gòu)品質(zhì)

(1)我廠軋機(jī)設(shè)計(jì)上缺陷,變形抗力加大,軸承承受的軋制力增大,對(duì)于軸承質(zhì)量的需求也提高。我廠粗中軋改用FCDP型軸承,該軸承有兩個(gè)無擋邊的外圈、滾子和保持架的外圈組件、兩個(gè)內(nèi)圈等最主要的是保持架為穿柱結(jié)構(gòu),能更好的拆卸清潔和方便檢查,更好的滿足了我廠的需求。

(2)軸承從原來的GCr15材質(zhì)提高到GCr18。抗疲勞強(qiáng)度和抗沖擊性明顯提高,雖然采購(gòu)成本上略有提高,但是在后期使用過程中體現(xiàn)出來,更換軋輥的事故時(shí)間與頻率周期上核算,生產(chǎn)成本還有所下降。

04 結(jié)束語

通過改進(jìn)方案,解決了高線工藝軋輥燒損較高的問題,取得了顯著的成效。為后序高效增產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

來源:網(wǎng)絡(luò)

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